? 防堵回轉篩的使用減少了干精礦中雜物的含量,于某方面穩定了閃速爐爐況。但在使用過程中出現了一些問題,如精礦板結堆積、精礦外冒、滑動軸承不合理、軟連接容易破損、入口無切換閥門等,檢修頻率偏高,致使干燥機作業不穩定,閃速爐滿負荷作業率提不起來,成果不理想。對此,廠家提出了如下對策并進行了實施:
1、排汽管上增加清灰裝置:
精礦在回轉篩中部分揚散起來,通過排汽管內的負壓,隨著氣流進入排汽管中,伴隨熱量損失入口端易于堆積堵塞,在該處加增兩振動器,定時工作,及時將粘結在管壁的粘結礦清理。在排汽管出入口及中間折角處增加清理孔,定期清理管道上結塊,保持排汽暢通。
篩上物返料管也容易吸入冷風,增加了精礦的吸潮與排汽量,所以在返料管上也裝設了幫管保溫蒸汽,于出料口處安裝了翻板閥,減少冷空氣的吸入。
2、增加保溫:
在防堵回轉篩本體料倉外殼布設保溫蒸汽伴管,輔以保溫措施,增進了回轉篩本體溫度,降低精礦冷卻吸潮的可能。定期清理回轉篩篩網上堆積、板結的精礦,并從篩網上開的清理孔處清理料倉上粘結堆積的精礦,保持回轉篩負荷不過大。
3、軟連接增加護皮:
在軟連接里面進料管的下端,固設了一圈薄皮帶,阻擋了精礦進入到軟連接的緊固處,可直接進入回轉篩內。這樣保護了軟連接,使其應用年限由一周上提到三周,節約了成本,增進了回轉篩系統運行穩定性。
4、改進滑動軸承:
原滑動軸承上只有一道油槽,潤滑油量不夠,容易造成缺油干磨。此次對防堵回轉篩尾部滑動軸承進行了改進,在軸承的滑腕上新增一圈油槽,并將原有的一圈油槽加深1mm,在軸承滑板上新增一道油槽,并將原有的兩道油槽延長2cm。此舉的作用一方面使軸承容易"藏油",另外一方面使軸承潤滑范圍越整全,保障軸承得到整體潤滑。
將滑動軸承潤滑方式由人工加油改為通過電場閥控制的定時加油,避免因人為原因造成的潤滑不足,大大提升設備的開動率。
5、入口進料管上增加閘板閥:
于回轉篩的進料管處新加設了氣動切換閥門,于回轉篩非計劃性停運時關閉此閥,保障干燥系統的穩定順行,減少蒸汽干燥機運行壓力。精礦由旁通下料管到空氣提升機側,旁通下料管計劃下次定修時再安裝同樣氣動閥,方便使用。
6、成果分析:
經過對防堵回轉篩進行了以上改造,在實際生產過程中取得了顯明的成果,不但減少了篩機檢修的頻率,加強了干燥機的作業穩定性;減少了管道的磨損,還延增了給料螺旋的使用周期,穩定了閃速爐爐況和保護了現場環境。
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