針對現有煤漿振動篩出現的問題,相關研究人員根據新型氣化爐的運行特點,并借鑒國外工藝經驗,結合現有煤漿制備系統裝置情況,采用了結構簡單的煤漿防堵回轉篩,解決了傳統煤漿振動篩使用帶來的問題,并產生了越大的經濟效益。
一、煤漿回轉篩在新型氣化爐裝置上應用的可行性
多噴嘴對置式新型氣化爐反應流場強化了流動和混合,不用單純依賴噴嘴的霧化能力來提高碳轉化率。在運行實踐中發現,新型氣化爐的氣體成分對改變噴嘴霧化角的操作并不敏銳,不會產生較大變化。研究人員在4支噴嘴使用多過80d,噴嘴頭部出現一定程度磨損的情況下,氣體成分及渣中殘碳量基本與初開車時一致,仍然保持較高的水平。正是基于多噴嘴對置式新型氣化爐這種碰撞流的優勢,從理論及實踐均證明了煤漿回轉篩代替煤漿振動篩的可行性
二、煤漿回轉篩的結構特點:
直接采用電機通過一減速機構帶動圓周滾筒旋轉,達到篩分水煤漿的目的。滾筒的長度是根據煤漿的處理量來確定的。煤漿防堵回轉篩的篩網采用楔形不銹鋼絲制作,篩孔為里小外大的楔形孔,尺寸為(里側)2.5mm20mm,縱向排列?;剞D篩的筒體轉速為18r/min。
三、煤漿回轉篩的運行成果分析:
煤漿回轉篩自投運以來,運行平穩、可靠,成果顯明:
1、操作彈性大,格外是可選擇的煤漿黏度可達1500MPa?s以上。在運行過程基本除去了傳統振動篩“跑漿”的現象,周邊生產環境得到較大改觀。也正因如此,生產效益可觀。
2、運行平穩,維護簡單。由于其簡單的結構特點,煤漿回轉篩日常維護很簡單,定期給減速機更換潤滑油、檢查滾筒聯軸變形情況;定期對篩網進行沖洗、清理篩網孔即可。
3、篩分后進入煤漿槽的水煤漿質量穩定,為氣化爐的長周期、穩定運行提供了保障,煤漿防堵回轉篩自投入運行以來,氣化爐系統不用因為煤漿流量波動的原因而跳車,拆檢燒嘴噴頭時,也未發現有鐵絲等雜質堵在噴頭的定位塊處。從工藝運行指標看,燒嘴運行到后期同一氣化爐4只燒嘴的壓差與運行初期基本一致,水煤氣的成分也保持較高的水平。
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