前文所述礦用破碎機所出現的問題,已嚴重影響到生產的正常進行。對此我們進行了認真調研和分析,發現其主要原因有以下幾點:
(1)放入鋼板調整輥縫不可行,一是因為上下輥都有密封罩密封,鋼板無法放入;二是在生產中無法根據燃料破碎粒度狀況及時準確地調整輥縫;三是因為封閉系統的泄漏也會導致輥縫的改變,即使輥縫能夠準確調整,也無法保持輥縫不變。
(2)過鐵保護時被動輥退讓不顯明,是因為礦用破碎機液壓缸有桿腔封閉后,被動輥后退會造成液壓缸有桿腔真空,從而阻止了被動輥的后退。
我們對此進行過改進,采用液控單向閥對液壓缸有桿腔進行封閉,這種方法在過鐵保護被動輥退讓時,液壓缸有桿腔可以從油箱吸油,以避免被動輥后退時液壓缸有桿腔產生真空阻止被動輥的后退。但這種方法卻存在另一個問題,就是液壓缸有桿腔從油箱吸進的油無法從液控單向閥排出,過鐵后被動輥無法自動恢復到正常工作位置,因此仍然不能達到自動過鐵保護功能要求。
(3)液壓系統保壓時間短,是因為礦用破碎機液壓控制系統管路均為硬管連接,導致管接頭振松漏油,以及過鐵保護時安全閥溢流、液壓缸內泄等造成系統壓力的下降。
下期我們將給出解決措施,敬請關注。
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