一、問題及原因分析:
在現場安裝且空載試車時,四齒輥破碎機運轉平穩,各項指標均能達到設計要求。開始帶料試車時,設備的破碎能力及出料粒度均能達到用戶要求。但在設備運轉了2h后,破碎機出現故障報警,設備停車,齒輥紋絲不動,檢查發現,下齒輥兩側的護罩內擠滿了破碎后產生的末狀物料,齒輥與護罩間的物料發生摩擦,導致下齒輥運轉困難,嚴重時齒輥與物料間形成一種抱死狀態,導致設備工作電流過大,電氣保護起作用,顯示故障報警,設備停車。
了解齒輥罩內物料的來源是解決問題的關鍵,通過分析得出了下齒輥與護罩間的物料的兩種來源途徑:
1、由于物料含水量大,破碎后,物料粒度較小,四齒輥破碎機破碎時會產生的粉狀物料,一部分物料可以經溜槽落到傳送帶上,也有部分物料粘在齒輥上。齒輥高速運轉時會產生離心力,粘在齒輥子上的物料易在離心力的作用下,進入到下齒輥與護罩之間。
2、由于排料溜糟的傾斜度較小,破碎后的物料含水量較大且有黏性,易黏附在排料溜槽上,不能及時地落到傳輸帶上,造成下齒輥在物料中旋轉。大量破碎后的物料在下齒輥的作用下,被帶到下齒輥與護罩之間,使堵料問題越加惡化。
二、改進措施:
1、在2個下齒輥下面焊接2塊擋媒板,粘在齒輥上的物料在離心力的作用下脫離齒輥時,直接落到擋煤板上,而不把物料帶入到齒輥與護罩之間。
2、增加排料溜糟的傾斜度,使物料排出越加通暢,保障破碎的物料可以直接排到傳送帶上,不會出現齒輥在物料中旋轉的現象。每班次清理下齒輥下面的排料溜糟時越加便捷。
3、改變四齒輥破碎機護罩的形狀,將護罩的截面形狀由半圓形改為斜面傾角較大的護罩。即使物料進入護罩內,也會在重力的作用下滑入排料溜槽,規避了物料塞滿溜槽,導致設備的堵轉。
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