一、原因分析:
影響石灰石破碎機產量的因素很多,較為常見的因素如下:①整個破碎系統的設備不匹配。②石灰石進料和出料粒度。③石灰石的可磨性。④石灰巖的土壤含量。⑤反擊板的位置。⑥破碎板齒廓磨損程度。⑦破碎板和轉子工作圈之間的間隙尺寸。⑧錘頭的磨損程度。
因為更換錘頭之前破碎機的產量和質量都是正常的,問題發生在更換錘頭之后,技術人員先排除了因素①,③和⑧,然后檢查采煤工作面、破碎機卸料坑和卸料格柵,消除因素②和④,末后更換齒磨損的斷板,并調整沖擊板的位置以及斷板與轉子工作循環之間的間隙,但在啟動和運行后,仍然無法增加輸出,原因如下⑤,⑥和⑦問題的焦點回到新更換的錘頭上。
技術人員仔細測量了新更換的錘頭的每個零件的尺寸,發現新購買的錘頭前緣弧面寬360mm,比原錘頭寬20mm,其他零件的尺寸與原錘頭一致。
石灰石破碎機是一種頂置錘式破碎機。錘頭位于上腔,材料被區域1包圍的零件強烈撞擊,即“角擊材料”。然后,物料在沖擊襯板上的沖擊和物料之間的碰撞使物料破碎,然后被錘頭帶入破碎板和爐排的工作區域,繼續被撞擊和破碎,直到其小于爐排間隙的尺寸,并從下部空腔排出。
當錘頭總長度為469mm,錘軸到前緣的長度為324mm時,前緣弧面越寬,錘頭撞擊物料的位置越傾向于錘頭底部,即從“撞角物料”到“撞角+刮底”,物料破碎的可能性越小,區域2周圍的錘頭越容易將物料帶到進料輥,從而延長物料在破碎室中的時間,進料輥電機的負載增加并跳閘,導致石灰石破碎機無法增加產量。
二、解決措施:
正是因為寬度為20毫米,在進料量增加的過程中,錘頭會撞擊物料的另一側,將物料帶到進料輥,導致進料輥電機過載跳閘。在這種情況下,如果更換兩套錘子,直接損失將是較大的。技術人員終決定提前把錘子打開。1#破碎機錘頭翻邊3天后,破碎機電機的工作頻率可從31hz增加到38hz,輸出穩定在780t/h左右。2#石灰石破碎機錘頭翻邊2天后,破碎機電機的工作頻率也從32Hz增加到37hz,輸出穩定在760t/h左右。
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